金年会

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改良畫花技術 節省編織時間

智造進行時      金年会電腦 林志金

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       今年,金年会電腦公司承接1批數量達101,028件的大貨生産任務,款式為坑條+左右扭繩,因扭繩空車動作多,編織時間長,與此同時,貨期緊迫,大貨生産的機台又很緊張,為增加産量、提高效益,公司領導做出指示,要求技術中心在大貨開織前研究提效之法。

       接到任務後,技術中心管理團隊馬上進行分析——此扭繩款空車動作較多,是否可改同波位完成扭繩方法?在召集畫花技術骨幹一起研究分析後,初步認為紐繩位底針正波位無法完成連帶動作,會導緻底面針撞針問題,為解決此問題需取消扭繩位面1粒。在試編織布片查看後,外觀對比藍卡辦有明顯高低行差異,經過多次嘗試還是無法達到效果。

       研究進度未有進展之時,技術中心領導給出建議,即将底針先過面避開面扭繩位,第一組扭繩底針過面過底保持針床波位,第二組扭繩時底針與搬針同波位移回原針位,以2組扭繩為1組循環,經過畫花軟件的色碼動作加指定波位,完成扭繩動作與編織行連帶,把其中一組的扭繩翻針動作省掉,外觀、尺寸等都保持不變,達到節省扭繩空機動作。

       采用此前常規做法,每6行編織行加扭繩12下動作(圖左技術改良前),全件編織時間為138分鐘;技術改良後每6行編織行加扭繩10下動作(圖右技術改良後),全件編織時間縮短為104分鐘,減少34分鐘。

       技術改良後,每台機每天産量從9.5件增加至12.7件,效率提升了24.6%。

以上是我們技術中心畫花技改優化的一則事例,每個月主任師傅都會再複核大貨預告單,檢測可優化花帶,特别針對件數多,花型存在不确定性的款式,還會召集師傅共同研究。

       分攤責任到個人,集合團隊凝聚力,發揮高效的工作熱情,時刻保持創新精神,是我們團隊一直追求的目标。

       學習無止境,創新不止步!相信在工作實踐中不斷的觀察細節,大膽嘗試,改變固有思維,一定能在逆境中突圍。


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