金年会

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巧用花樣模闆機改良工序

智造進行時      南泉 劉秋明

       随着紡織業人工成本不斷提高,企業要降本增效,就必須徹底改變傳統生産模式,通過智能制造優化流程、轉型升級。

       今年,南泉公司有1批1.7萬件外套間棉款式大貨,胸袋需要開口袋、落袋唇貼。

       按以往做法,需先落樣做開袋記号,定位時需對菱形線45秒,然後根據記号點,再平車落袋唇貼開袋75秒,用剪刀在袋口位剪開袋口25秒,總計145秒,工序繁瑣又要求工人的技術等級是較高的A級工。1.7萬件的胸袋需要安排幾個技術好的員工生産,花費時間長,貨期也迫在眉睫。

       于是,我們技術小組立馬讨論是否直接減少此工序定位時間。我們首先想到了用自動花樣模闆車,通過模闆定位把袋唇貼直接車到裁片,這樣就減少定位的時間和保證落袋唇貼的準确性。

       接下來的我們需要解決問題是——開袋需打剪口,如何減少袋唇貼落後又不用再拿剪刀剪袋口呢?研究和試驗過程中,黃巧明技術副廠長給出建議,我們可以考慮鐳射切割的方法,在花樣車機頭位增加鐳射切割,這樣既節省開袋拿剪刀開口的時間,同時也處理了傳統開袋剪口位出現毛邊的問題。

       考慮到現有設備都是大型的花樣車,要保證這批間棉外套的間棉工序,根本抽不出多餘的設備來生産此工序,得重新購置小型花樣模闆機。權衡利弊之後,領導立馬審批購置了6台自動花樣模闆機,其中一台專門增加鐳射切割功能。

       我們在大貨開款前抓緊做好模闆,調好機器設備,一次完成口袋定位,落袋唇袋貼,車好後直接鐳射切割袋口,一氣呵成隻需75秒。這樣一來,開袋工序的工序等級直接從A級降到D級,一個普通工人就可以滿足機台的操作要求。

       對比之前的做法,新操作方法每小時的産量從25件增加至48件,效率提高了92%。最主要的是我們通過機械改良減少了人員,增加了産量,為後道工序的生産争取時間。

       現在,6台自動花樣模闆機,正把我們傳統用模具車貼龜背,合上下級等工序全部取代,真是一機多用,發揮着更大的作用。

       這次,我們通過掌握制衣業前沿設備動态,結合現有生産技術,運用工藝與模闆技術相結合來改良生産工序,效果令人滿意,又向智能制造跨越了一小步。改善無止境,我們一直在路上。


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